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| 品牌 |
康尚建设 |
型号 |
3550 |
| 外形型式 |
台式 |
结构形式 |
单立柱 |
| 自动化程度 |
半自动 |
轴数量 |
单轴 |
| 加工定制 |
否 |
主轴转速 |
100rpm |
| 功率 |
100kW |
钻孔直径 |
100mm |
| 钻孔深度 |
200mm |
钻孔误差 |
300mm |
| 主轴孔锥度 |
200° |
温度调节范围 |
100℃ |
| 外形尺寸 |
100mm |
重量 |
600kg |
1.卡钻
地层复杂、软硬不均等原因都可导致卡钻事故。由于CZF系列反循环钻机的钻头是由两根钢丝绳悬吊的,因而可利用双筒卷扬相对转动的特点,用绳套固定住左卷筒或右卷筒,再用一个转简单独提升一根钢绳(也可用辅助卷扬卡住左卷筒或右卷筒的单钢丝绳),从一个方向强拉钻头。但根据冲击反循环钻机的结构特点,在处理时要注意,强拉和反冲时间不宜太长,并区要拆除排碴管。
2.排碴管脱落
排碴管脱落有两种可能:一是上下接头脱落,二是管身与接头脱焊。其表现形式为砂石泵的排量突然增大,且排出的浆液中无岩碴,或者是冲击时孔底有碰击声。一旦发现排碴管脱落,应立即停机检查。首先拆卸上部排碴管,查明其掉入孔内的根数和长度,并判断脱落的排碴管是否仍在套筒式钻头内,然后将钻头提升到适当的高度,以扶正排碴管,用绳套或打捞器打捞,如排碴管已不在钻头内,则将钻头提出孔口,再用打捞器打捞。
3.排碴管脱离钻头
排碴管脱离套筒式钻头中心,往往是因操作不慎造成的。如果钻头钻进时排碴管不同时跟进,或是换接排碴管时先提排碴管而未及时提升钻头,都会导致排渣管脱离钻头中心钢管。事故发生后应拆下水接头弯管,用提引器连接下部排碴管,然后扶正对中并慢慢将排碴管插人钻头芯管内。
4.钢绳断裂
由于该钻机是采用双绳冲击作业,极少有双绳同时断裂的情况发生。一旦发生一根钢绳断裂,应及时停机,松开同步双筒卷扬制动闸,将钻头放至孔底,以免另一卷筒迅速反转。将钢绳拉出滑轮,然后将左右卷筒用螺栓锁定,用另一根钢绳将钻头提出孔外。
5.反循环系统故障
(l)在钻进时,如发{薰11{黔滋现孔内浆面急剧下降,说明浆液泄漏严重,应立即关闭反循环砂石泵,补充浆液并抛填堵漏材料。
(2)在钻进时,如发现排浆量突然增大,且抽吸出的泥浆含碴量减少或无岩碴排出,可能是排碴管脱节或断开了,应及时停止冲击,向下试放排碴管,如有异常,应在查明原因并妥善处理后再开钻。
(3)在钻进时,如发现排浆量突然减少,应检查排碴管尾管、水接头弯管、泵体、逆止阀等处是否堵塞,并迅速排除。
(4)真空起动砂石泵不能反循环排浆,应考虑可能是真空系统故障、排碴管堵塞、管路漏气、泵组逆止阀脱落或磨损等原因,再采取逐项排除法排除。
①关闭所有管路阀门,起动真空泵,观察真空表是否存在负压,如负压升至0.0 5一0.0 8M P a,说明真空泵无问题。
②保持0.0 5一0.0 8M a P负压,关闭其他阀门,打开通往排碴管水接头阀门,负压回落。随着真空泵工作,负压重新升至0.0 5一0.0 8M aP,说明管路通畅,密封良好;如负压不下降,说明抽吸真空的负压胶管堵塞;如负压回落,不能重新升至0.0 5Ma P以上,说明真空罐管路及水接头胶管漏气,应紧固接头部件,直至负压重新升至额定值。
③关闭其他阀门,打开通往砂石泵体上端盖阀门,负压回落又重新升至额定值,说明管路畅通,逆止阀密封良好;如负压回落不升,应检查管路是否漏气、逆止阀是否磨损及脱落。
④若以上检查均正常,但砂石泵起动后仍不排浆,应考虑可能是钢丝胶管内层剥落、尾管堵塞、孔底泥浆比重太大或淤积过多等原因,再进行逐项检查、排除。
⑤如砂石泵起动后,泵体无震动、不排浆,应检查泵轴是否已断裂了。